日前,王樓煤礦煤泥二次濃縮項目成功運行,可實現年創效1000余萬元。
據了解,該礦選煤廠每天煤泥產率占原煤入洗量的12%,產量較高,銷售價格與中煤相比平均每噸低160多元,同時煤泥的熱值較高,完全有條件回收利用,因此,如何利用這個條件為企業增加新的效益增長點,便成為了該礦亟待解決的難題。
為此,該礦組織大學生洗選創新工作室成員展開研究,通過多次市場調研、分析論證、工藝優化,確定了煤泥二次濃縮回收方案。
“我們將煤泥給入離心機進行截粗回收,針對粗細不同的煤泥,進行二次濃縮,選出較粗顆粒的煤泥,并摻入混煤進行銷售,將尾煤泥“吃干榨凈”。選煤廠廠長季榮杰介紹。
據了解,煤泥二次濃縮改造方案能及時、經濟、合理地進行煤泥廠內脫水回收,提高中煤產率,減少煤泥量,有助于煤泥廠內回收,洗水良性循環,實現清水選煤。同時,回收的粗顆粒煤泥均勻地摻入洗混煤,提高了選煤廠的利潤,節省了大量的尾煤泥處理費用。
“系統運行1個月以來,對比以前煤泥產量,現在每天減少180噸,每天多創效約2.9萬元,年創效達到1044萬元。”王樓煤礦副礦長汪學軍說。
與此同時,該礦還對浮選柱單獨浮選工藝和自動化控制系統進行了升級改造。改造后,精煤產品灰分更加穩定,客戶需求量增大,可實現減員15人,選煤廠人均工效提高到90噸/工。